Referenties - Metaal en non-Ferro industrie

Studie naar de mogelijkheden voor verwijdering van PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uit koolstofresten

Studie om een proces te ontwerpen waarbij vrijkomende PAK’s door naverbranding kunnen worden vernietigd


Project

In het produktieproces bij Aluchemie komen koolstofdeeltjes vrij waarop zich PAK-houdende teer bevindt. Door een verscherping van de milieuwetgeving moeten de PAK’s verwijderd worden. HoSt heeft de opdracht gekregen om hiervoor een proces te ontwerpen waarbij de vrijkomende PAK’s door naverbranding kunnen worden vernietigd. Vervolgens zijn de investeringen door HoSt begroot.

Resultaat

Er zijn 2 processen ontworpen op basis van:

  • wervelbedvergassing;
  • indirecte verhitting met een inert gas door aardgasverbranding

Bij het proces, dat berust op wervelbedvergassing wordt door vergassing met lucht de koolstof gereinigd. De ontstane gassen worden ontstoft en na afkoeling verbrand, de koolstof wordt verder afgekoeld.

Bij het proces dat berust op indirecte verhitting met een inert gas door aardgasverbranding wordt de koolstof door het inerte gas verwarmd. De teerresten en de PAK’s worden door verdamping uit de koolstof verwijderd. Na scheiding van de koolstof gaan de gassen, die vermengd zijn met teer en PAK’s, naar een verbrander.

Expertise

Wervelbedprocessen, vergassingstechnieken, scheidingstechnieken, afgasverbranding, processimulatie.

opgeslagen onder: Aluminium & Chemie RotterdamBiomassavergassingGasreinigingGemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieVoedings- en genotsmiddelen industrie

 

Haalbaarheidsstudie naar een kleinschalige warmte/kracht-centrale gestookt met afvalhout

Studie naar de haalbaarheid van een met afvalhout gestookte energiecentrale ten behoeve van de productie van elektriciteit en warmte

Project

In de studie is de haalbaarheid onderzocht van een met afvalhout gestookte energiecentrale ten behoeve van de productie van elektriciteit en warmte. Een deel van de warmte dient daarbij te worden benut voor het drogen van biomassabrandstoffen. Het overige deel dient extern ten behoeve van stadsverwarming te worden afgezet.

Resultaat

Uit de studie komt naar voren dat onder de gehanteerde economische randvoorwaarden, een installatie op de gewenste schaalgrootte van circa 5 MWth alleen rendabel kan worden geëxploiteerd bij een voldoende grote warmte-afzet. Indien een deel van de warmte zonder vergoeding wordt onttrokken voor een droogproces, dan zal alleen een vergassingsinstallatie met gasmotoren, bij een voldoende grote externe warmtevraag, rendabel kunnen worden geëxploiteerd. Een biomassa verbrandingsinstallatie kan in verband met het relatief lage elektrische rendement op deze schaalgrootte en de noodzaak tot vergaande reiniging van rookgassen, niet rendabel worden geëxploiteerd.

Expertise

Biomassavergassing, biomassaverbranding, warmte/kracht

opgeslagen onder: AfvalzorgBiomassaverbrandingBiomassavergassingEnergie-, milieu- en afvalbedrijvenMetaal en non-Ferro industrieWarmte/kracht-installatiesWarmtedistributie

 

Studie naar energiebesparingsmogelijkheden in het ruimteverwarmings- en koelwatercircuit

Studie naar de warmte- en koudevraag van de verschillende gebouwen en de mogelijkheden voor energiebesparing

Project

NedCar heeft HoSt gevraagd om aan te geven hoe de warmte- en koudevraag over de verschillende gebouwen verdeeld is en waar de mogelijkheden voor energiebesparing liggen. HoSt heeft daartoe een meetprogramma uitgevoerd waarbij de warmte- en koudevraag van de gebouwen gemeten is.

Resultaat

  • Ruimteverwarming
    Door het verlagen van de thermostaat in het weekend en ’s nachts kan maximaal 20% van het totale gasverbruik per jaar bespaard worden. Dit betekent een kostenbesparing van circa € 11.344,- per jaar. Hiervoor is geen investering nodig.
  • Ketels
    Door het uit bedrijf nemen in plaats van het stand-by houden van een ketel wordt circa € 3.630,- per jaar bespaard op stralingsverliezen, onderhoud en keuring.
  • Gasmotor
    Hierbij wordt de afvalwarmte van de gasmotor gebruikt voor verwarming van het retourwater van de ruimteverwarming. De netto besparing door inzet van een gasmotor bedraagt circa € 31.764,- per jaar. De terugverdientijd is 5 – 6 jaar.
  • Koelwatercircuit
    Door de ruimte die de laagste koeltemperatuur vraagt separaat te koelen en de koelmachines beter te regelen kan een minimale besparing van € 7.487,- per jaar gehaald worden.

Expertise

Meetprogramma’s, gasmotor, procesregeling, power monitoring

opgeslagen onder: Gemeenten / overhedenKetelhuizenKoude-opwekkingMetaal en non-Ferro industrieNedCarUniversiteiten / ziekenhuizen / woningbouwWarmte/kracht-installatiesWarmtedistributie

 

Studie naar de mogelijkheden voor open verdampingskoeltorens in plaats van freon koelmachines

Studie naar de mogelijkheden voor open verdampingskoeltorens in plaats van freon koelmachines

Project

Brabant Alucast Products produceert hoogwaardige aluminium spuitgietprodukten. Voor de koeling van het spuitgietproces wordt gebruik gemaakt van verschillende koelwatersystemen. Het machinekoelwater dient door twee freon koelmachines gekoeld te worden tot 10° C. In de zomer stijgt deze temperatuur echter tot 24° C door een verminderde werking van de koelmachines en door de aanwezige kortsluiting van het te koelen water om de koelmachines. De koelmachines verbruiken zeer veel elektriciteit.

Het seidelkoelwatersysteem is ontworpen als (30°C-50°C) systeem en wordt gekoeld door luchtkoelers met natte toplastkoeling. De temperatuurstijging in de fabriek is minder dan 7°C waardoor veel meer koelwater verbruikt wordt en het afvoersysteem overbelast wordt.

Resultaat

Door het plaatsen van een open verdampingskoeltoren die het machinekoelwater tot 20°C koelt, wordt € 29.041,- per jaar bespaard. De terugverdientijd is 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de te kiezen lokatie. De koelcapaciteit wordt tevens met 80% vergroot, zodat dure investeringen in koelmachines voor uitbreiding van de koelcapaciteit voorkomen worden. De betere procesbeheersing komt de kwaliteit van het produkt ten goede.

Door het seidelkoelwater in de fabriek verder in temperatuur te laten stijgen is minder koelwater nodig. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Het koelwatergebruik per machine wordt meer dan gehalveerd. De verdeling over de machines wordt beter en er ontstaat ruimte voor uitbreiding.
  • De koelwatercapaciteit wordt vergroot: bij een omgevingstemperatuur van 25°C neemt de koelcapaciteit met circa 80% toe.
  • De “kortsluitroute” in de kelders is minder nodig.

Expertise

Bedrijfsvoering, energie-besparingsstudies, energie-procesbeheersing, koelwatersystemen, warmte-technische berekeningen, waterkennis.

opgeslagen onder: Brabant Alucast ProductsGemeenten / overhedenKoude-opwekkingMetaal en non-Ferro industrie

 

Studie naar elektrische energiebesparingsmogelijkheden

Studie naar besparingen op het elektriciteitsverbruik op basis van metingen


Project

NedCar heeft HoSt gevraagd om aan te geven hoe het elektriciteitsverbruik over de gebouwen verdeeld is. Hiervoor is de totale elektrische energieverdeling over de verschillende gebouwen gemeten. Daarnaast zijn separate metingen uitgevoerd aan compressoren en ventilatoren en zijn besparingsmogelijkheden aangegeven.

Resultaat 

  • Compressoren:
    Door de deels verouderde compressoren en de afgenomen vraag naar perslucht kunnen één of meerdere compressoren vervangen worden door kleinere compressoren. Op het totale verbruik van de compressoren kan 40% bespaard worden. Dit komt overeen met circa €2.949,- per jaar. De terugverdientijd is 3 à 4 jaar.
  • Rijwindsimulatieventilatoren:
    Door de ventilatoren deels frequentiegeregeld aan te sturen kan er een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren gerealiseerd worden van 60%. Dit komt overeen met circa €2.722,- per jaar. De terugverdientijd bedraagt 4 à 5 jaar.
  • Power monitoring:
    Door middel van een power monitoring systeem kunnen de elektriciteitskosten beter beheerst worden. Tevens kunnen de diverse gebouwen nauwkeurig op het eigen elektriciteitsverbruik worden afgerekend.
    Gesteld is dat er gemiddeld een piekreduktie van 100 kW per maand gerealiseerd kan worden. Op jaarbasis bespaart dit circa €8.168,-. De terugverdientijd bedraagt circa 5 jaar.

Expertise

Meetprogramma’s, luchtcompressoren, ventilatoren, frequentieregelaars, power monitoring

opgeslagen onder: Electriciteitskosten reductieGemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieNedCarUniversiteiten / ziekenhuizen / woningbouw

 

Energiebesparingsopties bij Ruitertassen

Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden

Project

Ruitertassen b.v. verbruikt op jaarbasis ongeveer 300.000 kWh elektriciteit en 12.000 m3 aardgas. De diverse machines verbruiken op jaarbasis 165.000 kWh, de resterende 135.000 kWh wordt verbruikt door de elektrische ruimteverwarming van het naaiatelier. De studie richt zich dan ook voornamelijk op de volgende drie vragen:

  • is het mogelijk om gedurende de piekuren de verwarming af te schakelen?
  • kan door eerder inschakelen van de elektrische verwarming de piekbelasting in de piekuren verlaagd worden?
  • is het economisch rendabel de elektrische verwarming te vervangen door gasverwarming?

Resultaat

 De uitkomsten van bovenstaande vragen zijn:

  • afschakelen van de verwarming gedurende de piekuren geeft vrijwel geen reductie van de energielasten;
  • door de verwarming in plaats van 5 uur ’s nachts om 2 uur ’s nachts in te schakelen, wordt een reductie van de elektriciteitskosten van € 2.087,- gerealiseerd. Deze maatregel heeft tot gevolg, dat netto meer elektriciteit verbruikt wordt, maar dat de piekbelasting met 40 kW wordt verlaagd;
  • de besparing in het geval van volledige gasgestookte ruimteverwarming in plaats van elektrische ruimteverwarming bedraagt op jaarbasis € 7.941,–. De terugverdientijd voor een gasgestookte ruimteverwarming bedraagt één tot drie jaar, afhankelijk van de gekozen uitvoeringsvorm.

Expertise

Gebouwverwarming, kosten/batenanalyse

opgeslagen onder: Electriciteitskosten reductieGemeenten / overhedenKetelhuizenMetaal en non-Ferro industrieRuitertassen

 

Optimalisatie luchtcompressorregeling

Onderzoek naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de compressoren te reduceren

Project

Aluminium Delfzijl verbruikt met name veel elektriciteit voor het elektrolyseproces, daarnaast zijn er nog enkele kleine verbruikers. HoSt heeft de opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de compressoren te reduceren.

Resultaat

Met behulp van een uitgebreid meetprogramma is gekeken naar de energiebesparingsmogelijkheden door verlaging van de werkdruk en door een andere regeling van de compressoren. Daarnaast is op basis van het huidige gebruikspatroon bepaald wat de invloed van een nieuwe schroefcompressor (ZR 6M van Atlas Copco) op het energieverbruik is.

De jaarlijkse besparing door werkdrukverlaging door middel van toerenregeling van de schroefcompressor bedraagt 59.000 kWh (€ 2.141,-).

De halflastverliezen kunnen gereduceerd worden door de volgende maatregelen:

  • automatisering van de regeling, zodat een zuigercompressor op vollast draait alvorens een tweede zuigercompressor gestart wordt. De besparing bedraagt 92.000 tot 134.000 kWh/jaar met een terugverdientijd van 3 jaar;
  • twee zuigercompressoren op vollast en toerenregeling van de schroefcompressor. Dit geeft een besparing van 325.000 kWh/jaar bij een terugverdientijd van circa 5 jaar.

Bij aanschaf van een nieuwe schroefcompressor met toerenregeling bedraagt de besparing 385.000 tot 550.000 kWh/jaar (€ 13.613,- / € 19.966,- per jaar) en wordt de investering voor de toerenregeling binnen 2,5 tot 4 jaar terugverdiend.

Expertise

Meetprogramma’s, luchtcompressor, regeltechniek.

opgeslagen onder: Aluminium DelfzijlElectriciteitskosten reductieGemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieUniversiteiten / ziekenhuizen / woningbouw

 

Elektriciteitsbesparing bij een kunstofverwerkende producent

Uitvoering van een elektrisch meetprogramma om de mogelijkheden van energiebesparing te bepalen


Project

Er is een meetprogramma uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiebesparing

Resultaten 

Economisch verantwoorde besparingen die uit het project naar voren zijn gekomen zijn:

  • Vervangen van elektrische verwarmingselementen door een gasgestookt verwarmingselement, hierdoor kan primaire energie bespaard worden. De elektriciteitsbesparing bedraagt in dit geval ongeveer €11.600,- per jaar, met een terugverdientijd van 1,9 jaar. Naast de energiebesparing is tevens een tijdwinst in opwarmtijd te boeken;
  • Uitbedrijfnemen van een klimaatinstallatie. De weverij van dit bedrijf bezit een tweetal klimaatinstallaties, die een constante temperatuur en luchtvochtigheid verzorgen. Uit de metingen blijkt dat de twee klima’s niet op elkaar zijn afgestemd en dat een klima voldoende capaciteit bezit om de gehele hal te aklimatiseren. Een energiebesparing van €4.500,- per jaar kan mogelijk zijn door het buitenbedrijfstellen van een gehele klima en deze alleen te gebruiken als de capaciteit van de andere klima echt onvoldoende blijkt. Voor deze energiebesparing is alleen een aanpassing van de luchtkanalen nodig, waardoor de investeringen laag zullen zijn.

Expertise

Energiemanagement, warmtetechnische berekeningen, proceskennis, kosten/baten-analyses

opgeslagen onder: Electriciteitskosten reductieEnergiezorg en EnergiemanagementMetaal en non-Ferro industrie

 

Energiebesparingsonderzoek

Onderzoek naar de mogelijkheid tot energiebesparing


Project

Het project was gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden tot energiebesparing. Hierbij is een analyse gemaakt van de produktie- en ondersteunende processen van de vestiging te Emmen.

Resultaat

Een groot aantal energiebesparingsmogelijkheden zijn onderzocht. Voorbeelden zijn vervanging van de smeltovens, aanpassen verlichting, vervangen elektrisch aangedreven luchtcompressoren door een gasmotor aangedreven luchtcompressor met warmteterugwinning, aanpassing ventilatie in kombinatie met warmteterugwinning.

Door vervanging van de smeltovens kan in het smeltproces een energiebesparing van ongeveer 72% gerealiseerd worden. Tevens worden grote besparingen gerealiseerd op het grondstoffenverbruik, de gereedschaps- en onderhoudskosten. De terugverdientijd bedraagt circa 2,5 jaar.

Het vergroten van de oppervlakte van de warmtewisselaars van de waterwassers zorgt voor een jaarlijkse besparing op het gasverbruik van de waterwassers van circa 40%. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 1 jaar.

Expertise

Bedrijfsvoering, energiebesparingsstudies, smeltprocessen, ventilatiesystemen, luchtcompressoren, gasmotorsystemen, warmteterugwinning.

opgeslagen onder: Electriciteitskosten reductieGemeenten / overhedenHoneywellMetaal en non-Ferro industrieOvensWarmte/kracht-installaties

 

Benutting van industriële restwarmte door omringende gebruikers (kantoren)

Studie naar de benutting van restwarmte van Wartsila NSD voor de verwarming van omringende kantoorpanden

Projekt

Het benutten van de restwarmte van Wärtsilä NSD voor centrale verwarming van omringende kantoorpanden.

Resultaten

De warmte van de gasmotoren (40-60°C) werd weggekoeld. Door het aanleggen van een warmtedistributiesysteem, warmtebuffer en lage temperatuur warmtesysteem worden de verschillende kantoren van “Hanzeland” te Zwolle verwarmd. Door het systeem wordt circa 800.000 nm3 gas per jaar bespaard

Expertise

Restwarmtebenutting, ketelhuis, transportnet, lage temperatuur cv-net, industriële restwarmte

opgeslagen onder: Duurzame energie en restwarmtebenuttingEnergie-, milieu- en afvalbedrijvenEssentGemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieVoedings- en genotsmiddelen industrieWarmtedistributieWärtsila NSD

 

Onderzoek deellastgedrag STEG-installatie voor stadsverwarmingstoepassingen

Onderzoek deellastgedrag STEG-installatie voor stadsverwarmingstoe-passingen


Project

Het onderzoek had tot doel het optimaliseren van een STEG-installatie voor een stadsverwarmingstoepassing met een maximale warmtevraag van 20,6 MWth. Tevens is een grote flexibiliteit in W/K-verhouding van de installatie gewenst. De flexibiliteit is door bepaling van het deellast-gedrag onderzocht.

Resultaat

Het resultaat van het systeemontwerp is een LM1600 gasturbine met een bijgestookte tweedruks-afgassenketel met een stoomdruk van 62 bar in het hoge-druksysteem. De stoom in het lage-druksysteem heeft een druk van 4 bar. In de afgassenketel is een stadsverwarmingsbundel opgenomen. Na expansie in de hoge- en lage-drukstoomturbine condenseert de stoom volledig in de tweede stadsverwarmingsbundel. Bij maximale belasting wordt 17,8 MWe opgewekt met een elektrisch rendement van 41%. Het totale rendement bedraagt dan 88%.

Expertise

Gasturbines, stoomturbines, process engineering, processimulatie, warmte-technische berekeningen, kostprijscalculatie.

opgeslagen onder: Gemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieStorkWarmte/kracht-installaties

 

Studie naar de mogelijkheden voor energiebesparing in het ketelhuis

Studie naar de oplossing van de problemen die zich voordeden in het ketelhuis

Project

Gezocht werd naar een oplossing voor de volgende problemen:

  • het koel-/suppletiewatergebruik is erg hoog en er stroomt veel water uit de voedingwatertank
  • doordat de stoomvraag sterk fluctueert, moet de bypassklep van de afgassenketel veelvuldig bediend worden.
  • het water uit de eco van de afgassenketel is door de reductie in de stoomvraag erg warm; hierdoor zijn de luchtvoorwarmers van de ketels buiten bedrijf gesteld en hebben de eco’s van de ketels weinig effekt.
  • de temperatuur van het voedingwater naar de ontgasser is te laag.

Resultaat

  • optimalisatie van de koel-/suppletiewatertoevoer bespaart € 40.840,– per jaar

  • aan water- en energiekosten. De terugverdientijd is circa 1 jaar.

  • door de regeling van de voeding van de ontgasser te vervangen door een proportionele regeling zal de ontgasser geen pieken meer veroorzaken in de stoomvraag en zal de bypassklep minder vaak bediend worden.

  • de problemen met de bypass kunnen verder worden verholpen door enkele maatregelen rond de ontgasser, die ervoor zorgen dat de invloed van de ontgasser op de bypassklep en de stoomdrukregeling verdwijnt. Dit verkleint de kans dat de gasturbine uitvalt door een te hoge stoomdruk. Maandelijkse piekoverschrijding wordt op deze manier voorkomen. Met bovengenoemde maatregelen kan tevens € 27.226,– per jaar op brandstof bespaard worden. De terugverdientijd bedraagt circa 3 jaar.

Expertise

Management, energie efficiency studies, energy process control, koelwatersystemen, metingenand control engineering, warmtetechniesche berekeningen.

opgeslagen onder: Gemeenten / overhedenMetaal en non-Ferro industrieTen Cate NijverdalWarmte/kracht-installaties

 

Haalbaarheidsonderzoek ORC in combinatie met warmtebuffering

Studie naar de haalbaarheid van een ORC-installatie in combinatie met warmtebuffering


Project

Het onderzoek richtte zich op het bepalen van de haalbaarheid van een ORC-installatie in combinatie met een warmtebuffersysteem. Het bufferen van afvalwarmte was noodzakelijk omdat de warmtebron een batchproces is. Er is onderzocht hoe de afvalwarmte die in het productieproces vrijkomt gebufferd kan worden, zodat er een continu warmte-aanbod voor de ORC-installatie is. De bedrijfsvoering van de ORC-installatie is afgestemd op de huidige bedrijfsvoering van het productieproces Aan de hand van de gekozen bedrijfsvoering zijn de investeringen en de opbrengst van de gehele installatie bepaald.

Resultaat

De voorgestelde oplossing is technisch uitvoerbaar. Het vermogen dat bij nominaal bedrijf door de ORC wordt opgewekt bedraagt 1925 kWe. In totaal wordt door de ORC-installatie gedurende 5.840 uur 8.775.000 kWh opgewekt. De terugverdientijd bedraagt 7,6 jaar exclusief subsidie.

Gedurende een deel van het jaar is er sprake van een overschot aan stoom. Benutting hiervan als warmtebron voor de ORC-installatie verkort de terugverdientijd tot 6,4 jaar.

Expertise

Kostencalculatie, kennis van droogtorens, gasmoteren en regeltechniek

opgeslagen onder: Hoogovens IJmuidenMetaal en non-Ferro industrieOrganic Rankine Cyclekoude/warmteopslag